宣化鋼鐵廠燒結機電除塵器90年代投產,排放,無法滿足新的排放標準要求,為實現粉塵達標排放,對燒結機機尾的靜電除塵系統進行技術改造。
1、除塵器本體改造方案
1)在除塵器進風口端新增加一個電場,將原有三電場除塵器改為四電場,并對進風口氣流分布進行重做。
2)保留原有除塵器的灰斗、底圈梁、側壁;拆除陰陽系統;進風口、出風改造;對原除塵器殼體進行改造、加固,增加除塵器流塵通面積;陰陽振打系統 換;陰 換;陽板進行改型。
3)電氣控制系統 新升級,電控柜改為恒流源。
4)電場進行擴容 新,電場由單區供電改為雙區供電。
5)對新增電場的鋼結構支架、輸灰系統及平臺相應改造,除塵器管道系統進行相應改造,鋼結構支架相應改動,新增控制室。
2、電氣系統改造
1)新增電場高、低壓控制柜放置到新建電場的控制室內。
2)從原有電控柜控制室引出電源連接到新建電場控制室的進線柜,連接新建電場電控柜。
3、設備施工技術要求
1)電除塵本體。除塵器新增電場進風口到出風口,包括新增電場、原三電場的改造以及所涉及的原除塵系統的拆除及新建、輸灰系統等。
2)電除塵器設置保溫。電除塵器各保溫系統應能溫度顯示,并在設定溫度內能自動投入、切斷。
3)電除塵器梯子、平臺按 標準刷面漆。電除塵器設 的 聯鎖系統,包括高壓隔離開關柜,各控制柜和本體人孔門。
4)電除塵器的各低壓電氣的控制,采用PLC控制,并能機旁和控制室分別操作,手動和自動切換控制。
5)電除塵器的氣流分布要求均勻。為使氣流分布均勻,在除塵器的入口處設置氣流分布板。每層氣流分布板有支撐框架,強度。
6)采用箱形梁結構,電除塵灰斗、箱形梁、陰瓷軸箱設電加熱器。
7)灰斗采用手動插板閥+星型卸灰閥(帶手孔)。自動放灰系統需改型,實現原、新輸卸灰系統的電氣聯鎖。
電除塵技術用于處理燒結機機尾煙氣是目前普遍采用的技術,除塵,運行穩定。該電除塵器改造工程中,燒結機機尾電除塵升級改造采用了恒流源供電、箱形梁結構、四電場、分區供電等一系列技術。整體技術水平在國內處于水平,電除塵除塵效率的進一步提高,外排濃度進一步降低,適合在鋼鐵行業推廣應用。