2019-08-1718:27:44
我公司4500t/d生產線窯頭采用KZ-LPPW340-2×5袋除塵器,在使用過程中,特別是檢修完剛開窯時經常出現袋除塵器下部FU拉鏈機堵料故障,每次都需要清料幾小時后方可繼續運行,嚴重影響了回轉窯的正常運行。經我們仔細,采用調整其內部PLC程序的辦法解決了此類故障。
1故障分析
該除塵器共分10個室,每室由1只提升閥、20只脈沖閥組成,這20只脈沖閥又分成7組,即平均由1個繼電器控制3只脈沖閥工作??刂破魇褂梦鏖T子S7-226PLC,控制參數由觸摸屏輸入。該除塵器有在線和離線兩種清灰模式,平時工作為在線模式,即清灰時提升閥不動作,氣室與系統不隔離。清灰流程中的時間參數為10個室一個大循環,每次大循環周期間隔為45s,每個大循環內的每兩個氣室間清灰時間間隔為963s,每氣室內每兩組脈沖閥之間間隔為30s。
因此,每個室清灰時間為30×7=210(s),到此室下次清灰間隔為(210+963)×9+45=10602(s),即約3h,也就相當于此室內3h未清的灰要在3~4min內清完,將間隔3h沒清灰的20條濾袋在如此短的時間內清完容易造成堵料。根據現場情況發現,堵料點都是在每室下料口處,此處積灰嚴重,導致下部FU拉鏈機堵塞停機,也就驗證了我們對故障原因的推測。
2故障處理
根據上述數據可以看出,此清灰時間參數應該是設計者考慮在離線模式下進行設置的,由于每室只有1個提升閥,當提升閥動作時,這個室也就與整個系統進行了隔離,設計者的意圖是每室集中清灰,盡量減少每室與系統隔離的時間。而我公司現場使用的是在線清灰模式,故我們提出2個方案:1)將每兩室間清灰間隔時間的963s分攤進入每室內每組脈沖間隔中,即每組脈沖間隔為963/7+30=167(s);2)由原來的每室集中清灰改為分散式清灰,即每室同時只清一組,接著清下一室的一組,如此循環。此兩種方案的每條濾袋的清灰間隔時間和原設計相同未變,只是將集中清灰改為分散清灰。第2種方案比第1種方案分散了些,故我們采用第2種方案,又考慮到工藝需求,有可能還會再采用離線式清灰,于是我們保留了離線狀態下的原設計方案,將原來每室間隔的963s調整到600s,再增加在線清灰方式下的第2種方案。將程序調整后,解決了堵料問題。
3總結
本例中,因生產廠家主要是為離線清灰模式設計了系統清灰程序(這也是以前除塵器清灰的主流模式),想控制各氣室與系統的隔離時間而采取集中清灰的一種設計方法,且由于時間參數上設置不是太合理,造成了收塵堵料情況。故障大多出現在檢修完開窯初期,據分析,由于開窯初期,回轉窯溫度還沒有達到穩定的工況,造成窯頭收塵粉料較多,采用分散清灰后,解決了袋除塵器下料口堵料的問題。