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【技術(shù)匯】電袋除塵器運(yùn)維主要問(wèn)題分析及處理

文章作者:科塵環(huán)保設(shè)備   發(fā)布時(shí)間:2019-08-07
2019-08-0717:03:42 電袋除塵器作為一種既經(jīng)濟(jì)又的除塵方式,普遍被火力發(fā)電廠及其它大型工廠采用。本文針對(duì)噴吹和旋轉(zhuǎn)噴吹兩種電袋除塵器在運(yùn)維過(guò)程中出現(xiàn)的典型問(wèn)題進(jìn)行分析,


2019-08-0717:03:42

  電袋除塵器作為一種既經(jīng)濟(jì)又的除塵方式,普遍被火力發(fā)電廠及其它大型工廠采用。本文針對(duì)噴吹和旋轉(zhuǎn)噴吹兩種電袋除塵器在運(yùn)維過(guò)程中出現(xiàn)的典型問(wèn)題進(jìn)行分析,并提出了解決方案,為解決同類問(wèn)題提供參考。


  1 設(shè)備概述


  某電廠一期2×630MW機(jī)組及二期2×630MW電袋除塵器由原有電除塵器改造而成,保留原電除塵器的、二電場(chǎng)的全部設(shè)備并進(jìn)行維修,達(dá)到新裝電場(chǎng)效果;拆除第三、四、五電場(chǎng)的所有內(nèi)件,在其內(nèi)布置袋式除塵器;對(duì)原煙道進(jìn)行改造(包括除塵器出入口加裝擋板門,并作好防磨處理)。同步進(jìn)行PLC控制系統(tǒng)的配套改造。其中一期2臺(tái)電袋除塵器采用德國(guó)魯奇的低壓脈沖旋轉(zhuǎn)噴吹方式,二期2臺(tái)電袋除塵器采用固定行脈沖噴吹方式。四臺(tái)機(jī)組濾袋材質(zhì)要求相同,基布為PTFE材質(zhì),面層為50%PTFE+50%PPS,過(guò)濾面加30%纖維,除塵器出口粉塵濃度小于20mg/Nm3。


  2 運(yùn)行性能


  表1 性能驗(yàn)收試驗(yàn)結(jié)果


  31.略


  由表1可知,在性能試驗(yàn)中,入口煙塵達(dá)60g/Nm3的情況下,出口粉塵濃度依然可以小于20mg/Nm3。實(shí)際運(yùn)行情況:電袋除塵器出口煙塵濃度濃度在10mg/Nm3左右,大值小于15mg/Nm3。


  3 主要問(wèn)題及分析處理


  3.1 濾袋粘灰甚至糊袋,除塵器壓差增大


  經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行后,除塵器壓差增大,尤以三號(hào)電袋除塵器為嚴(yán)重。一、二、四號(hào)電袋除塵器大壓差在1000Pa左右,三號(hào)電袋除塵器壓差大值曾達(dá)到1600Pa。停機(jī)檢查后可發(fā)現(xiàn)濾袋表面有不同程度糊袋現(xiàn)象。


  3.1.1 原因分析


  (1) 空預(yù)器壓差升高后進(jìn)行了空預(yù)器高壓水沖洗的工作。空預(yù)器在線高壓水沖洗將產(chǎn)生大量水蒸氣,煙氣濕度增大將加劇濾袋的堵塞、糊袋。


  (2) 脫硝工藝中氨的逃逸率高,使濾袋表面粉塵板結(jié)甚至糊袋,導(dǎo)致壓差升高。鍋爐煙氣中含有SO2等氣體,SCR催化劑會(huì)SO2氧化成SO3:2SO2+O2=2SO3。NH3在脫硝過(guò)程中會(huì)有一部分逃逸出來(lái),這部分NH3與煙氣中的SO3和水蒸汽反應(yīng),生成NH4HSO4。而NH4HSO4在140℃左右呈液態(tài),具腐蝕性和黏結(jié)性,容易吸附在板、線、濾袋表面和灰粉黏合,很難下來(lái)。過(guò)量的硫酸氫胺黏結(jié)在濾袋表面,造成濾袋糊袋,透氣性下降,同時(shí),混合了硫酸氫氨的粉塵粘性增大,也導(dǎo)致濾袋上的粉塵難以,必然帶來(lái)除塵器阻力的增加。


  (3) 由于煙氣中氨鹽含量高,加劇了陰線芒刺裹灰現(xiàn)象,且裹灰的粘性大,振打清灰無(wú)法,造成電場(chǎng)放電不理想,電場(chǎng)收塵效果下降,增加了濾袋的負(fù)荷。


  (4) 濾袋噴吹方式調(diào)整不及時(shí),低負(fù)荷壓差小的情況下部分運(yùn)行人員關(guān)閉了定時(shí)噴吹,改為定壓噴吹,導(dǎo)致低負(fù)荷時(shí)濾袋每有清灰,壓差一旦上漲則很難下降。


  3.1.2 處理方案


  在機(jī)組運(yùn)行期間,可采取以下控制措施:


  (1) 暫停空預(yù)器在線高壓水沖洗工作,若不得不進(jìn)行沖洗,需進(jìn)行水量控制,提高沖洗壓力至50Mpa,控制水量小于1噸/小時(shí)。


  (2) SCR系統(tǒng)噴氨調(diào)門采取手動(dòng)控制,在不影響機(jī)組氮氧化物排放指標(biāo)(50mg/m3)的情況下盡量降低脫硝SCR區(qū)噴氨量,大可能減少氨逃逸量,嚴(yán)格氨逃逸小于3μL/L。


  (3) 電袋除塵器一、二電場(chǎng)繼續(xù)以0方式運(yùn)行,變壓器電流限由80%調(diào)整至100%,增加電場(chǎng)出力,降低袋區(qū)負(fù)荷。


  (4) 改布袋的噴吹方式:脈沖閥噴吹間隔在10S以內(nèi)調(diào)整,控制噴吹壓力在0.45-0.5MPa,連續(xù)不間斷噴吹,特別是在低負(fù)荷壓差較低時(shí)同樣進(jìn)行連續(xù)不間斷噴吹。


  在機(jī)組停機(jī)以后可采取以下方案:


  (1) 將原脫硝渦流混合器的噴氨方式改造為多噴嘴的格柵式噴氨方式,提高噴氨均勻度。


  (2) 進(jìn)行脫硝煙道流場(chǎng)優(yōu)化,提高煙氣流速均勻度,降低氨逃逸。


  (3) 離線情況下,使用空氣炮對(duì)所有濾袋進(jìn)行逐個(gè)清灰,時(shí)可將袋籠拆除后進(jìn)行清灰。


  3.2 旋轉(zhuǎn)噴吹筒斷裂


  2015年1月31日,在2號(hào)機(jī)組停備消缺中檢查發(fā)現(xiàn)除塵器A列1室4號(hào)旋轉(zhuǎn)噴吹裝置筒晃度較大,手動(dòng)盤車旋臂異常輕松地轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)筒上部與回轉(zhuǎn)支承連接的法蘭焊口處斷裂;2015年2月1日,經(jīng)過(guò)排查,又發(fā)現(xiàn)B列1室1號(hào)旋轉(zhuǎn)噴吹裝置筒斷裂。


  3.2.1 原因分析


  (1) 筒是插進(jìn)法蘭內(nèi)進(jìn)行的焊接,內(nèi)、外均進(jìn)行了焊接,但焊接高度小于6mm,明顯不符合要求。整個(gè)斷裂口較為整齊,法蘭內(nèi)殘存有筒壁,但沒(méi)有明顯塑性變形,可能在焊接時(shí)有咬邊現(xiàn)象;咬邊不但使母材金屬的減薄,還會(huì)在母材和焊縫處形成幾何不連續(xù),從而形成應(yīng)力集中,使得焊縫強(qiáng)度降低。


  (2) 筒上部外表及法蘭外表有明顯的腐蝕、銹跡。筒外部本應(yīng)填充硅酸鋁填料的填料室已經(jīng)完好的填料,筒中下部表面則附著大量黃綠色垢狀物,說(shuō)明硅酸鋁填料已幾乎被全部腐蝕。分析原因?yàn)椋撼龎m器頂蓋上部原本溫度較低,當(dāng)旋噴驅(qū)動(dòng)裝置各密封面密封不嚴(yán)時(shí),又會(huì)有冷空氣進(jìn)入填料室內(nèi),造成填料室內(nèi)的煙氣冷凝,形成酸液,對(duì)金屬及保溫層產(chǎn)生腐蝕。


  3.2.2 處理方案


  (1) 根據(jù)原尺寸重新加工法蘭,嚴(yán)格按照焊接標(biāo)準(zhǔn)與筒進(jìn)行焊接。


  (2) 測(cè)量因斷裂而減少的筒長(zhǎng)度,兩臺(tái)旋噴分別增加23mm、20mm的墊圈以補(bǔ)償筒長(zhǎng)度。


  (3) 重新安裝足量硅酸鋁保溫至填料室內(nèi)。


  (4) 旋噴驅(qū)動(dòng)裝置上部各連接結(jié)合面用硅膠重新密封,防止空氣泄漏。


  (5) 對(duì)所有筒進(jìn)行檢查,重新密封填料室。


  (6) 在筒和上法蘭之間焊接加強(qiáng)肋。


  (7) 使用不銹鋼材質(zhì)筒,發(fā)現(xiàn)腐蝕嚴(yán)重的進(jìn)行換。


  4 結(jié)束語(yǔ)


  本文針對(duì)電袋除塵器運(yùn)維過(guò)程中出現(xiàn)的濾袋糊袋、壓差增大、旋轉(zhuǎn)噴吹筒斷裂等典型問(wèn)題進(jìn)行了深入分析,總結(jié)了問(wèn)題出現(xiàn)的原因,并提出了相應(yīng)的解決方案,取得了良好的效果,了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。

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